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天祥钢管有限公司位于大东钢管城6号 ,是一家专业从事 甘肃热镀锌方管等产品的生产厂家,还生产各种规格甘肃品种多样。我厂拥有一支高素质的的研发团队,拥有国内优良的生产技术,通过引进国内外较先进的生产设备,在制作工艺和环节上精益求精,使产品从设计到制造无误。
公司生产的产品在很多行业有着广泛应用。在市场发展中,我们将不断努力,不断创新,开发出品质的产品,从而以优良的产品、无微不至的服务,回馈我们的客户!



产品名称

现货材质

执行标准

现货规格

产品应用

高压化肥管

10

20

16Mn

GB6479-2000

∮8-1240*1-200

适用于工作温度为-40——400℃工作压力为10-32Mpa的化工设备及管道

输送流体管

10#、20#

ASTM A106A,B,C、A53A,B

16Mn<Q345A.B.C.D.E>

GB/T8163-2008

ASTM A106

ASTM A53

∮8-1240*1-200

适用于输送流体的一般无缝钢管

一般结构管

10#、20#、45#、27SiMn

ASTM A53A,B

16Mn<Q345A,B,C,D,E>

GB/T8162-2008

GB/T17396-2009

ASTM A53

∮8-1240*1-200

适用于一般结构,工程支架、机械加工等

石油套管

J55、K55、N80、L80

C90、C95、P110

API SPEC 5CT

ISO11960

∮60.23-508.00

*4.24-16.13

油管用于油井中抽取石油或天然气套管用作油气井的井壁




根据对自动轧管机轧后钢管的解剖分析,认为穿孔毛管经自动轧管机轧制后,钢管纵横向壁厚不均的形式基本上保留了穿孔毛管壁厚不均的分布特征,即轧后钢管仍具有螺旋状的壁厚不均,而且横向壁厚不均显著增大。自动轧管机产生壁厚不均的原因是:①穿孔毛管壁厚不均的存在形式和严重程度,直接影响轧后钢管壁厚不均的存在形式和严重程度。②在自动轧管机上轧管时,因顶杆弯曲,使顶头位置偏离孔型中心而导致壁厚不均,其管中和管头各横截面上的壁厚和小壁厚位置几乎固定不变;而管尾到管头壁厚不均程度则逐渐增大,因此,减小顶杆残余弯曲度,降低轧管时顶杆的轴向力,对减小壁厚不均程度有显著作用。③减壁量越大,荒管壁厚不均越严重,减壁量较小时,自动轧管机有减小穿孔毛管壁厚不均的作用。④孔型调整不正确,当辊缝不平行时,会使荒管的壁厚不均加剧。 

包钢无缝钢管厂对Φ400mm自动轧管机组,穿孔、二次穿孔(延伸)、自动轧管和均整4个轧制过程的荒管实测壁厚数据进行了傅立叶变换,得出了壁厚不均的定量分析及其形成原因,并以此为基础提出了改善钢管壁厚不均的途径:①二次穿孔(延伸)后荒管上的螺旋形壁厚不均的分布特征一直保留到成品管,因此改善二次穿孔(延伸)是改善成品管壁厚精度的关键环节,主要措施是改进工具设计,提高顶杆和顶头在旋转过程中与轧制线的同心度。②改善穿孔后毛管的壁厚不均是重要环节,主要措施是提高管坯的加热均匀性,提高定心孔的精度,加长顶头均整带的长度和反锥的长度,提高顶杆与顶头在旋转过程中与轧制线的同心度。③轧管时虽会产生严重的对称性壁厚不均,但对减轻螺旋形的壁厚不均有一定的作用。因此,轧管时应轧制两道,道次之间应将荒管翻转90°。④均整过程能基本上对称性壁厚不均,但对螺旋形壁厚不均的作用甚小,因此,应提高均整机的能力。⑤傅立叶变换是研究斜轧过程壁厚不均的有效手段,这一方法也可用于其他钢管生产机组管体壁厚不均的研究。 




中国无缝管网据新闻报道:产能方面,为积极完成中央去产能任务,5月内多省市发布去产 能责任书:山东省出台《关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见》,3年内钢铁、煤炭产能将分别压减1000万吨、4500万吨,5年内近六成煤矿将退 出;河北立军令状:今年压减1726万吨炼铁、1422万吨炼钢产能;天津供给侧改革意见公布:压减粗钢产能900万吨;贵州省也表示,作为重点产业支撑能源装备制造基地鑫鹏源智能装备集团有限公司坚持技术创新,通过自主研发的“钛合金热轧无缝管生产工艺”,成材率、质量、工艺水平都有显著提高。自2013年技术项目研发起,几年来,生产的300余种钛合金无缝管,普遍受到了国内外市场的青睐和喜爱,产品已远销韩国、加拿大、伊朗、意大利、巴西、阿联酋、巴基斯坦、尼日利亚、印度等多个。
 
日前,“钛合金热轧无缝管生产工艺”技术项目通过科技成果评价。该技术工艺主要针对传统的无缝钢管热轧工艺改进,并移植到钛合金无缝管生产,与传统的“挤压成型、棒材钻镗孔和斜轧穿孔后冷轧冷拔”工艺相比,管材成材率显著提高,达97%。“传统工艺生产效率、成材率都很低,而更严重的问题是,只能生产直径有限的管材,已经满足不了市场的广泛需求,更无法提高在国际上的竞争能力和水平。”鑫鹏源公司负责人、项目总指挥张志玉说。该项目通过对钛合金管的特点,在生产工艺方法上进行了针对性的改进,在主电机功率加设保温隧道和快速移送装置等,都具有一定的创新性,可生产出直径达273mm、长度达12m的大型钛合金管。
 
中国无缝管网据新闻报道:采用传统的生产工艺生产出高端、大口径钛合金无缝管,在该领域具有重大突破。因此,中国有色金属加工工业协会宋禹田说:项目有重大突破,颠覆传统生产工艺,全流程温控、涂膜保护、穿孔与热轧方面特点突出,经济、社会效益显著。而北京科技大学教授曲选辉说,对装备工艺改进,实现了高品质钛合金无缝钢管的低成本生产。“产品已进入批量生产阶段,依据目前市场现状,设计能力为年产3万吨的钛合金无缝管生产线已经初具规模,按当前市场每吨售价计,年可实现显著的经济效益。”鑫鹏源公司总经理、项目总指挥张志玉说。下一步,要在管材产品质量、材质等上面下功夫,以此继续增强国际市场的核心竞争力。该产品经钢铁产品质量监督检验中心检测,符合标准。目前,该工艺技术及产品已在辽宁、黑龙江等地有关企业用户使用。内蒙古也提出,力争用3至5年的时间,化解煤炭行业过剩产能 约1.79亿吨;此外,煤炭大省山西明确,将有亿吨级的退出产能,等等等等……。如此诸多响亮口号需长期一一兑现,而其实现难度更是可想而知。
 
1、 据中物联钢铁物流专业委员会5月份统计数据显示:钢铁行业PMI指数为50.9%,较4月回落6.4个百分点;钢铁行业生产指数为53.7%,虽较4月份 回落6.7个百分点,但仍处扩张区间;钢铁行业新订单指数为52.7%,较4月大幅回落12.9个百分点,该指数在连续四个月回升至62个月的高点后,5 月大幅回落。由以上三组PMI调查指数可以看出,虽当前几项数据仍在枯荣线以上,但下跌趋势相当明显,尤其以钢铁业新订单指数为主,需求增速减缓,疲态尽 显。
 
2、国内投资增速放缓,终端需求释放不足。据统计:2016年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)132592亿元, 同比名义增长10.5%,增速较1-3月份回落0.2个百分点。1-4月份,基础设施投资(不含电力)24159亿元,同比增长19%,但较一季度相比, 同比增速仍回落0.6个百分点,其中水利、公共设施投资分别回落3.1个百分点和2.7个百分点。4月份全国规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速较 3月份回落0.8个百分点。
 
中国无缝管网据新闻报道:环保影响、宏观手段调控,两面诸多政策均是在努力平衡供需关系,然而实质需求利好政策近期并未出现, 国内钢价虽有坚挺之心,却是无力支撑,短期的窄幅震荡也并不能影响长期的弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2015年12月临沂产中等热轧无缝 管整车出厂价格2100元,此价格为2015年历史低点,而当前价格为2450元,仍有350元下降空间。并且近期暂无后市利好政策出台,利空状态仍将延 续,因此笔者预测后期国内无缝管市场价格仍是以下行为主,空间较大大,但幅度以及速度将相较5月都将较为缓慢,短期内整体行情将以阶梯性下跌为主



非金属夹杂是金属基体内的条状氧化物、硫化物、以及脆性和塑性硅酸盐,是钢质不纯净含夹杂较多的缘故。当钢锭偏析严重时,偏析部分的非金属夹杂也更严重。 

非金属夹杂影响钢的焊接性能,使可焊性降低。当钢带边缘部分存在非金属夹杂时,焊缝部位会出现裂缝和裂纹,压扁后在裂口处可见浅黄色夹杂物。 

提高钢的纯净度,尽量减少夹杂,就能提高其焊接性能

孔型是由一对(或更多)轧辊车出的槽组成。钢带(轧件)通过孔型变形为一定的形状,通过一系列连续的孔型变形,成型为管筒状。对于这一个系列的孔型形状和尺寸的选择、计算和确定,并终绘制成轧辊图的整个过程叫做孔型设计。对焊管轧辊孔型设计的基本要求是: 

(1) 以少的道次(即短的变形区长度)完成整个成型变形过程; 

(2) 成型时产生的边缘延伸尽可能小,不致产生鼓包和褶皱; 

(3) 边缘得到充分的变形,管筒对缝处没有尖嘴形; 

(4) 钢带在孔型中成型稳定; 

(5) 变形均匀,轧辊磨损小且均匀; 

(6) 能量消耗小; 

(7) 能保证焊管尺寸规格和表面质量符合标准要求; 

(8) 轧辊加工方便,制造容易,孔型设计能与加加工相结合; 

(9) 孔型设计具有规范化和标准化特点,能适合同种类型机组的同种规格产品; 

(10) 能利用电子计算机进行辅助设计(CAD)。 
 

 




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