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1料油是可以销售到一些大型工厂里面,做燃料使用,炭黑属于是粗炭黑,一吨大概300左右。可燃气体被收集后用来为皮革热解的燃料。

河南北工生产的皮革热解设备处理皮革的工艺流程如下:

1.进料,皮革废料被螺旋进料机进到反应釜内,一般需要2个小时左右,而且跟据皮革废料含水分的情况,主要分为两种进料方式:1)干燥皮革废料,可以直接进料,装满后直接关门加热;2)湿皮革废料,需要边进料边加热,先除去皮革废料中含的水分,直至装满后再封门开始加热

2.加热,反应釜被喷枪加热,当温度上升到设定的温度时,裂解过程开始,需要8-10个小时左右,一般加热到2个小时的时候就会有油气产生;

3.冷却,油气经过冷却系统冷凝成油;

4.尾气回收利用,在塑料加热裂解的过程中,除了油气,也会有部分可燃但是不可冷凝的气体产生,我们称之为“尾气”,该气体可以直接回收用于加热裂解反应釜,以节省燃料的使用;

5.炭黑排渣,等裂解流程结束,油气出完,需要把反应釜内部残留物质排出来,进行新的裂解流程,这些残留物质主要是炭黑。




1我目前在做危废填埋场渗滤液的处理,渗滤液的初始COD在3500左右,直接加硫酸调PH到3左右时,会出现固体漂浮物,并有臭味的气泡冒出,直接加硫酸亚铁后,颜色变黄一点,加入双氧水后,颜色会变成红黑色,并有大量气泡冒出,初步估计原液有硫化物和酚类存在,调碱后过滤,颜色为红棕色,COD在1500左右,再用活性炭脱色,COD可以降到800,然后换了方法,将原液用活性炭脱色,然后用硫酸调酸过滤,COD就直接降到600左右,然后加硫酸亚铁,颜色无变化,加入双氧水后,颜色变黄,COD再就不能降下来了,600的时候我1L渗滤液加了2mL、3mL、4mL、5mL30%双氧水和1g、2g、3g、4g七水硫酸亚铁,反应PH为3,加入双氧水后溶液颜色变棕黄色,反应过程中没有明显气泡冒出,反应时间12H左右,溶液颜色变淡,成为淡黄色, COD在500到900之间,求助大神,600COD的时候是我芬顿失败,还是芬顿对它已经不起作用了,

 



1屠宰场的生产工序一般是:牲畜→活牲畜圈→宰杀→烫毛或剥皮→剖解→取内脏→冷藏或外运。
以上每一道工序几乎都要排放废水:宰前,畜圈每天排出畜粪冲洗水;屠宰车间要排出含血污和畜粪的地面冲洗水;烫毛时要排出含大量猪毛的高温水;剖解车间排出含肠胃内容物的废水。现在一般屠宰场也从事油脂提取,因此炼油废水也成为屠宰废水的一个组成部分。此外屠宰场还有来自车间卫生设备、锅炉、办公楼等地的生活污水。
二、屠宰污水特点
屠宰废水含有大量的血污、毛坯、碎肉、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,水呈现红褐色并有明显的腥臭味,是一种典型的有机废水。屠宰废水的污染负荷一般都随着屠宰加工深度的增加而增加,同时,与其它工艺污染相似,一般小厂比大厂的污染负荷要高。不同的屠宰场,由于生产和加工工艺的不同,废水水质




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